新春伊始,席卷全球的新冠病毒突然爆发,公司正常的生产经营活动受限,复工复产难度重重。公司领导审时度势,英明决策,针对疫情快速制定了相应的对策,尽量把生产损失降到最低。机修人员坚决服从公司的工作安排,从最基本工作抓起,提高工作效率,节约维修维护成本,保障生产顺利进行。在取得一点点工作成绩的同时,更有许多不足值得反思和反省。主要包括以下二个方面:
反省一、现场工作方面
尽管2019年底根据制定的设备维修计划,利用停机期间组织安排了各车间设备故障排除维修工作,但通过2020年上半年设备运行实际检验,发现仍有”漏网之鱼”,部分工作留有死角,给正常生产带来不稳定因素,留有隐患。如混料设备手动4号热混电机断轴2次,皮带轮侧轴承位磨损一次电机缠线圈1次;2号系统热混电机轴承异响更换轴承1次;手动5号、3号系统混料机组冷混主轴和轴承损坏等。以上这些故障致使设备停机(2天至5天不等)无法正常运行,如果我们在做故障排查统计时能够做的再认真一些,检查再仔细一些,可能就不会发生现有影响正常生产的故障。下半年工作,我会总结现有经验和不足,对于易发生排查疏漏的设备和问题进行集体系统梳理,然后组织人集中检查、维修,做到问题及早发现,及早解决,力争把故障消灭在萌芽中。
反省二、管理工作方面
设备发生故障,机修人员收到报修后迅速维修解决问题,就犹如消防员接到火警去灭火一样,要立刻投入到战斗中,火情刻不容缓。设备不等人,这就要求维修人员应反应迅速,且技术过硬。经过多年的人员储备,我们从低到高,已经逐渐培养和建立了比较成熟的班组梯队,但是到了一定程度后,仿佛进入了瓶颈期。分析原因,一是部分维修人员觉得自己已经掌握了基本的维修技术,开始不思进取,不求精进,固步自封;二是团队内部人员之间缺乏交流,大家各自靠自己一点点积累维修经验,没有做到互学互长、取长补短。针对这种情况,计划下半年定期组织技术交流活动,要求每个人把自己的维修心得及处理故障的过程体会分享出来,遇到的疑难问题说出来,大家共同攻关解决,并集中整理收集入册,供其他人查阅、参考,使得团队的整体维修技术实力逐步提升,同时形成互助互得的良好学习氛围。
疫情不会很快过去,我们每个人都要做好打持久战的心理准备,强练内功,把自己的事情做好。时不我待,下半年我会按照工作计划把每一项工作快速落实到位,稳步提高团队维修业务能力,把每个人光和热发挥到极致。