转眼半年已过,新车间投入生产也半年了,已进入正常生产的状态。前半年车间生产未能达到预期,与我们去年制定的目标相差比较大,就前半年车间工作及个人工作反省如下:
今年前半年我们投入PE-RT三条自动盘卷机,也在5月份调试正常投入使用,人员每条生产线每班减少一人,用工提升明显。PE康居生产提速未能及时开展,目前生产速度比较低,产品印字不清楚,喷码机问题一直在跟踪解决,前半年也没有得到很好的解决。中间我们一直在反思我们的工作方式,没有主动解决问题的意识,所有的事情都是推着走,想要有结果,时间耗费比较长,有可能随着时间越长问题就慢慢淡忘,就会搁置不前。出了问题也学会了推卸责任。从来就没有从自己身上找原因。
目前车间存在的问题就是大家对于生产出现的问题常态化,漠视化。事不关己高高挂起的心态在整个生产中蔓延。以前我们的班组长都会去各个基地学习、支援。领导一直说要学习他们基地的优点,来改进我们基地的缺点。通过这么多年的沟通支援,我们的人都学会了其他基地掩盖问题的手段及处理问题的说辞。学会了弄虚作假地汇报工作。忘记了作为一个技术人员的纯粹,对生产技术的追求,忘记了我们当初学习技术的初衷。其实,每个人都会有惰性,包括我自己,每一天都会有得过且过心态,都是事情逼着我一步一步向前走。对于工作的主动性缺失。整个车间的工作氛围就像一潭死水,不好不坏。指标就像天气,有好有坏,特别不稳定。你抓几天就会好几天,如果不抓就看运气了。就拿我们今年的新产品PPR纯净银生产一样。我们大家都知道色母料有问题,生产过程中出现了不熔物,断断续续地出现。由于产销原因就是没有狠下心来停机,出现了大量的废料,浪费了大量的用工。就我个人而言,例如PPR色母料,我只是想着领导会买,会研究,只是听了什么的颜色,从来没有更进一步去研究一下色母的基材。还是对于工作的主动性不足。只想着按部就班地生产。出现问题解决问题,从来没有深入研究问题,咨询解决问题的方法。
通过前半年的工作情况,我们进行了车间制度调整,量化,进行现金奖励的方式,争取打破目前车间生产的惯性,打破目前班组长常规思维。采取指标竞争奖励,奖励到人。班组长指标考核对比,奖励优秀。从我做起,调整心态,拥抱变化。被动做事进一步转变到主动做事。提升自己的管理及技术能力。跟上公司的变化脚步。
以上是我的反省,望各位领导指正!